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发布时间:2024-11-16

 



钢1#炉卸灰PLC梯形图如图4所示,图中,T30为卸灰周期,T33为圆盘机工作时间(调节每次出灰量),T34为上段阀打开时间(值为T33+5s),T35为共用卸灰部分的出灰皮带开后延时开下段阀时间,T36为定时关下段阀时间,X3为上段阀开到位,X5为下段阀开到位,X7为卸灰段自动位,X25为出灰皮带开。

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图4 钢1#炉卸灰PLC梯形图

钢1#炉卸灰PLC部分自动如下:

打自动(X7)后,即进进卸灰周期(T30),卸灰周期(T30)到后,先开上段阀(Y31),延时2s (T32)开圆盘卸灰机(Y32),延时10s (T33)后停圆盘(Y32),再延时5s (T34-T33)后封闭上段阀(Y31)(此时料车开始自动上升),上段阀关后,共用卸灰部分先开倾角皮带,然后开出灰皮带(X25),出灰皮带开后延时2s (T35)开下段阀(Y33),下段阀开后延时15s (T36)封闭(Y33)。

1.4 钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC设计

钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC梯形图如图5所示,图中,T71为防止1#炉2#炉上段阀封闭时抖动时间,T72为倾角皮带开后延时开出灰皮带时间,T73为1#炉2#炉下段阀都封闭后停倾角皮带时间,X4为1#炉上段阀关到位,X6为1#炉下段阀关到位,X44为2#炉上段阀关到位,X46为2#炉下段阀关到位,X26为倾角皮带开车。

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图5 钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC梯形图

钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC自动如下:

1#炉上段阀关到位(X4)或2#炉上段阀关到位(X44),延时2s (T71)开倾角皮带(Y72),倾角皮带开后,延时3s (T72)开出灰皮带(Y71);当1#炉下段阀关到位(X6)且2#炉下段阀关到位(X46)后,停出灰皮带(Y71),然后停倾角皮带(Y72)。

1.5 钢2#炉供料PLC设计

钢2#炉供料PLC梯形图如图6所示,图中,X51为料车到底(主令)发料,X52为1#皮带开车(1KM 常开辅助触点),X53为2#皮带开车(1KM 常开辅助触点),T44为给焦时间(调节给焦量),T45为给石时间(调节给石量),T47为延时振石以便和焦炭同步下到料车里时间,T46设定时间为T41+T42+T44或T45(取大值)+15s (皮带输送完料时间)。

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图6 钢2#炉供料PLC梯形图

钢2#炉供料PLC部分自动如下:

料车到底(X51),延时3s (T41)开1#皮带(Y41),再延时3s (T42)开2#皮带(Y42),再延时3s (T43)振焦炭(Y43),振焦后延时5s (T47)振石(Y44)。

1.6 钢2#炉上料PLC设计

钢2#炉供料PLC梯形图如图7所示,图中,T51为料车下降超时保护时间,T52为料车上升超时保护时间,T54为料车上升行程到四分之三处所用时间,T55为插板阀开启时间,X41为插板阀开到位,X50为车到顶(离开消失),X51为车到底(离开消失),X52为1#皮带开,X61为开插板(来自卷扬主令)。

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图7 钢2#炉供料PLC梯形图

钢2#炉上料PLC部分自动如下:

卸灰部分上段阀关到位后(T64),料车开始上升(Y52),延时65s(T52)(或料车上升到减速(X61)时),开炉顶插板阀(Y53),预备下料。料车到顶(X50)延时3s(T50)自动下降(Y51),料车下降炉顶插板阀关回(Y53)。另外,本部分为了避免炉顶,假如插板阀5s(T55)后仍未开到位(X41),则自动停卷扬(Y52),防止炉顶溢料。

1.7 钢2#炉卸灰PLC设计

钢2#炉卸灰PLC梯形图如图8所示,图中,T60为卸灰周期,T63为圆盘机工作时间(调节每次出灰量),T64为上段阀打开时间(值为T33+5s),T65为共用卸灰部分的出灰皮带开后延时开下段阀时间,T66为定时关下段阀时间,X43为上段阀开到位,X45为下段阀开到位,X47为卸灰段自动位,X25为出灰皮带开。

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图8 钢2#炉卸灰PLC梯形图

钢2#炉卸灰PLC部分自动如下:

打自动(X47)后,即进进卸灰周期(T60),卸灰周期(T60)到后,先开上段阀(Y61),延时2s (T62)开圆盘卸灰机(Y62),延时10s (T63)后停圆盘(Y62),再延时5s (T64-T63)后封闭上段阀(Y61)(此时料车开始自动上升),上段阀关后,共用卸灰部分先开倾角皮带,然后开出灰皮带(X25),出灰皮带开后延时2s (T65)开下段阀(Y63),下段阀开后延时15s (T66)封闭(Y63)。

以上各部分相互联系,使整个控制有序进行,环环相扣,形成一个完整的工艺控制流程。

2 结束语

通过以上改进后,石灰竖炉单炉生产周期明显缩短,由于上料正确、布料均匀,焦炭、石灰石配比公道,使炉内风量均匀,透气性好,生石灰产量尤其是得以明显进步,单炉日产由原不足50吨进步到近100吨,CaO含量由50%进步到80-85%,其它各项指标均得以进步。由于配料公道、布料均匀、风量调节等,使炉内过烧(结瘤)和生烧现象得以根本,产量和都炼钢和烧结生产方面要求,为今后生产发展奠定了良好基础,同时自动控制的应用了人工误操纵,使设备故障率下降,大大了设备材料消耗,了本钱,达到了增产增效增收三重目的。

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